一起6kV开关烧损事故的原因分析及处理
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产品与解决方案 一起6kV开关烧损事故的原因分析及处理 袁先锋胡 非 林秋华 张凌 (湖北省黄石供电公司,湖北黄石摘要435000) 本文介绍了一起由6kV开关烧损而弓J起的事故。针对此次事故保护动作的具体情况,进 行了原因分析,并提出了应急方案以及相应的改进措施。 关键词:主变;触头;烧损;保护动作 l 事故概况 2010年7月24日某变电站,因6kv下(本文 中的“下”均指黄石下陆变电站)71开关烧损,造 成l10kV下≠f3、#4主变相继故障跳闸。110kV下 3 主变低压侧6kV户内封闭母线桥的母线支柱瓷瓶发 生闪络击穿,引起差动保护动作(低后备启动)以 及110kV下 4主变低压后备动作。 2运行方式及保护动作过程 事故前运行方式如图1所示。l10kV下拌4主变 为热备用状态(下02、下72开关在断开位置),6kV 下撑4、5≠f母线并列运行(分段下73开关在合闸位 置),110kV下拌3主变带全部6kV负荷(下01、71 开关在合闸位置)。 图1事故前运行方式 事故发生后保护动作的具体经过如下: 20l0年7月24日05点18分,6kV下75电流 速断动作,重合不成功;随后下 3主变差动保护动 作,下01、下71开关跳闸,6kV全部失压;同时 下≠≠3主变低后备起动。 将近6s后,下 4主变备自投装置动作,下02、 下72开关合上,下 4主变由热备用转运行,带全 部6kV负荷。 05:30,下群4主变低压后备保护动作,下72开 关跳闸,再一次6kv全部失压。 06:26,断开6kV分段下73开关,经现场运行 检查下牟4主变单元设备及6kV下≠}4母线无明显故 障后,摇出下73开关,拉开下731刀闸,经地调令 合上下72开关,恢复6kV#4母线运行。 06:45, 断开下74、下75、下76、下77、下 78、下79开关,并摇出。 07:20, 地调令下≠≠3主变及下5群母线由热备用 转检修。 下71开关在断开的状态下,摇出下71开关进 行检查,情况如下: 1)航空插头及二次元件正常。 2)下7,1开关C相上动触头,弹簧触子已经完全 烧损,无残留物,绝缘浇注物已碳化,情况见图2。 C B A 图2故障后的下71开关侧面图 其他损坏情况: 1)下群3主变低压侧户内6kV封闭母线桥的l2 只母线支柱瓷瓶全部发生闪络击穿。 2)下71开关本体严重弧吹,其柜内静触头、 金属件、绝缘件已经烧硫严重。 3)下互05PT、下71、下74间隔的之间支持 母线绝缘筒全部烧损,并碳化。 4)下74与下75间隔母线仓中的5存母线A、B 相全部烧断、C相残留1/3宽度(注:母线为双100 ̄10 2012年第4期瞧尊曩l技7lt I 81 产品与解决方案 的铝排)。 3 原因分析 7月24曰O5点18分,下掸3主变差动保护动作 分析,因下71开关C相动触头与图4中的上固定 静触头接触不良,在6kV负荷电流900A的持续作 用下: 1)下71开关C相弹簧动触头烧损无残留物(见 图2)。 2)下71开关C相,固体绝缘的静触头也超过 其极限温度,其固体绝缘部分烧损引起较大的烟雾。 3)烟雾弥漫到110kV下≠≠3主变低压侧6kV封 闭母线桥中,造成固定母线支柱瓷瓶发生闪络,6kV 封闭母线桥发生相间接地故障。 下≠}3主变低压侧母线桥相问故障,属110kV下 ≠}3主变低总下71CT保护区内故障(如图3所示), 所以下≠}3主变差动保护瞬时动作属正确;低后备启 动,因有0.5s延时,动作时间上滞后于差动保护, 所以低后备起动正确。 将近6s后,下弹4主变备自投装置动作(4.9s 跳开下71开关,0.5s合上下02、下72开关),下 ≠}4主变由热备用转运行,带全部6kV负荷。下 4 主变备自投装置动作正确。 05:30,下≠}4主变低后备保护动作,下72开关 跳闸,再一次6kV全部失压。虽然下71开关己断 开,但是在母线仓内的C相上固定静触头故障点继 续恶化,造成下互05PT、下71、下74开关问隔的 下5撑母线烧断及绝缘筒严重烧损。6kV下 4、5#母 线因在并列运行状态下,下5撑母线的短路,引起下 ≠}4主变低后备保护动作,因保护配置的问题直接跳 开下72开关,造成6kV下撑4、5群母线全部失压(下 ≠}4主变低后备保护应第一时段跳开分段下73开关; 当下6kV#4母线仍然存在故障时,第二时段跳开下 72开关)。 4处理措施 根据主变压器跳闸事故处理规定:变压器若只 是后备保护动作,排除故障元件后则可迅速恢复送 电。考虑到1 10kV4#主变是低后备保护动作,为了 尽快消除故障,可以采取以下措施: 1)断开6kV分段下73开关,检查6kV下 4 母线及下≠}4主变单元设备,确定6kV下拌4母线无 明显故障后,推入下互04PT、立即合下02、72开 82 f电 技贰 2012年第4期 关,由ll0kV下拌4主变带6kV下80、下81、下82、 下83、下84、下85开关间隔负荷。 2)06:45,断开下74、下75、下76、下77、 下78、下79开关,摇出逐一检查6kV≠}5母线及连 接设备,查找故障点。 3)依次打开下互01PT、下71、下74、下75、 下76、下77、下78、下79开关间隔的下5≠}母线安 装仓,仔细检查6kV下5 母线有无其他的故障点。 4)对1 10kV下≠}3主变进行诊断性试验及油样 色谱分析,试验结果各技术参数在合格范围内。 5)因6kv下74开关与下开关75间隔的下5撑 母线烧损严重,又必须保证下75、下76、下77、 下78、下79开关间隔的恢复运行,采取完全切断 下74开关与下75开关问隔的下5 母线方案,将绝 缘损坏的部分从下5 母线上切除掉。 6)20:30,对下75间隔至下79问隔之间的下 5≠}母线,经交流耐压试验合格后,合上分段下73开 关,分别合上下75、下76、下77、下78、下79开 关,由ll0kV下≠}4主变再带上下75、下76、下77、 下78、下79开关间隔负荷。 7)7月25.26日,部分恢复下互05PT、下74 开关间隔、下71开关间隔、下≠}3主变6kV低压母 线桥等烧损的部件。 8)7月27日将分段下73由运行转检修,下75、 下76、下77、下78、下79开关转为检修状态(下74 已为检修状态),恢复下5 母线及其他设备。经各项 试验合格,23:30,下拌3主变及下5≠}母线恢复送电。 静嫩 、 图3下7l开关柜断面图 5改进措施 由开关损坏引起继电保护动作,从而进一步造 (下转第86页) 产品与解决方案 原来是采用厂高备变、厂低备变单向自合闸的方式来 实现的,所有母线备用电源的控制回路公用一套回 路,接线错误或调试不当,会导致其他母线误失电, 容易导致锅炉熄火或发电机跳机,风险很大 (3)原同期回路是按照典型的集中同期的方式 但光缆敷设需经过许多厂区,难度相当大,需先考 虑好光纤敷设路径。 S结论 发电厂电气自动化系统能进一步提高发电厂自动 化水平,能提高电气设备运行和管理水平,而微机型 的保护和自动装置及成熟的通信和现场总线技术又为 设计的,全厂只有一套准同期回路,各个同期点通 过各自控制屏(台)上的同期开关的切换来实现, 涉及几乎所有l10kV线路、35kV线路和发电机组, 改造时要做到不影响其他设备,需考虑好施工方案, 可考虑配备两台同期装置。 实现电厂电气综合自动化系统的必要技术保障,所以 说发电厂电气自动化改造是发电厂发展的必然趋势。 当然作为老电厂老设备的改造,难度和风险肯定是存 在的。有理由相信只要规划得当、设计合理、现场施 工组织完备,在老电厂进行电气自动化系统改造是切 (4)考虑到此次电气系统综合自动化改造是在 原有设备上进行改造,设备是边运行,边进行改造, 在改造中现有的保护屏、操作屏和模拟屏不能先拆 除,因此新的保护屏和模拟屏如何安装,需考虑切 实可行的改造方案。 4)改造几乎涉及全厂设备,工期跨度大 改造工作需结合锅炉大修、发电机组大修、 110kV线路大修、35kv线路大修等同步进行,施工 估计要跨越两到三年,工期很长,对施工、对新I13 两套设备的特殊情况运行都是一个考验。 5)自动化系统环境要求高,配电间都需重新整 改装修 实可行的,在一次设备及其辅助设施做适当改造的情 况下,发电厂电气自动化系统改造一定能全面提高动 力中心发电厂的自动化运行和管理水平。 参考文献 [1] 王远璋.变电站综合自动化[M].北京:中国电力出版 社,2004.9. [2】CCZ.8000火电厂电气自动化系统技术说明书.许继 电气股份.2006.7. 【3】CSPA一2000发电厂电气自动化系统说明书.北京四方 继保.2004.7. 为了确保微机保护和测控装置的安全运行, 110kV开关室、35kV开关室和6 kV开关室必须加 [4]曹利敏.火电厂厂用电气自动化系统(ECS)的现状和 发展[J].内蒙古石油化工,2008(19). 装空调设施。110kV开关室、35kV开关室需准备房 问放置保护屏和通信设备,需重新改建。 6)环丙站自动化系统需要通过通信装置将信号 引至电气主控室,光纤无敷设路径 作者简介 赵森(I978.),男,上海交通大学电气工程硕士,高级工程师, 由于使用时间较长、故障多,本身自动化需要 升级,且原载波通信装置因传播速度问题无法传递 图像,而且现已经故障无法通信,需改为光纤通信, (上接第82页) 中国电工技术学会认证为高级工程师,从事继电保护和自动装置研 究与应用工作。 成一定区域的停电,为了以后能够减少此类事故的 发生,我们可以考虑以下改进措施: 1)在恢复下71开关、静触头及连接母线后, 合上下71开关,测量下5≠}母线与下71CT之问的回 路电阻,确保下71开关动、静触头接触良好。 保护设置状况,确保6~10kV母线故障时保护及自动 装置能够有选择性的切除和投入,严格做到即避免故 障点扩大蔓延,有保证非故障设备能够正常运行。 4)在重点设备及负荷较多的重点部位加装在线或 遥信测温装置,随时有效检测设备异常发热隐形故障, 提前转移负荷和提前检修避免设备发生更大的损坏。 作者简介 2)分别在110kV下撑3、≠}4主变低后备保护中 加跳6kV分段下73开关的回路,确保下≠}3、≠}4主 变低后备保护动作时,第一时段跳分段下76开关, 第二时段跳本间隔低总下71开关或下72开关。 3)进一步清理其他站的主变备自投装置、低后备 袁先锋(1976 ),男,湖北新洲人,高级技师。 胡 非(1985一),男,湖北黄冈人,硕士研究生。 86 I电曩曩譬技贰2012年第4期